[摘要]
針對金陵石化公司化工一廠(chǎng)供水車(chē)間反滲透除鹽裝置運行兩年來(lái)系統存在的缺陷,造成系統性能下降的問(wèn)題,進(jìn)行技術(shù)分析,并結合系統擴容進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了明顯效果。
[關(guān)鍵詞]
反滲透;技術(shù)改造;運行周期
反滲透除鹽水處理工藝采用無(wú)相變的物理方法,它在諸多方面具有傳統的水處理方法所沒(méi)有的特點(diǎn):其系統簡(jiǎn)單,操作方便,運行費用低,不耗酸、堿,相應的腐蝕和環(huán)境污染問(wèn)題也少;產(chǎn)品水水質(zhì)穩定,無(wú)忽高忽低的波動(dòng),對二級混床的正常運行極為有利。
一:砂濾器濾料改進(jìn)去除鐵離子
從近二年來(lái)的分析數據來(lái)看,由于原水中鐵離子的含量受長(cháng)江汛期及水廠(chǎng)加藥平穩率的影響,忽高忽低,含鐵量最高可達0.60ppm。而膜供應商對卷式復合膜的進(jìn)水水質(zhì)要求:含鐵量最大值為0.10ppm。故本次改造中,在原砂濾器中補加了400mm高度,粒徑為0.5-0.6mm的優(yōu)質(zhì)天然錳砂。
天然水中的鐵離子有二價(jià)鐵和三價(jià)鐵兩種形態(tài),由于Fe2+具有較強的還原性,極易被氧化為Fe3+,Fe3+在水中發(fā)生水解反應,生成難溶化合物Fe(OH)3膠體,堵塞膜元件的水通道。天然錳砂的主要成分是二氧化錳,它是二價(jià)鐵氧化成三價(jià)鐵良好的催化劑。只要水中PH值大于5.5時(shí),與錳砂接觸即可將Fe2+氧化成Fe3+,反應如下:
4MnO2 + 3O2 =
2Mn2O7
Mn2O7+ 6
Fe2+ + 3H2O = 2MnO2+ 6
Fe3+ +OH-
生成的Fe3+立即水解生成絮狀氫氧化鐵沉淀,Fe(OH)3沉淀物經(jīng)錳砂過(guò)濾后被除去,因此,錳砂濾層起著(zhù)催化和過(guò)濾的雙重作用。從改造完成后的運行分析數據來(lái)看,砂濾器出口鐵含量可以控制在<0.04ppm以下,滿(mǎn)足了RO膜元件的進(jìn)水要求。
二:超濾器運行方式的改進(jìn)
反滲透進(jìn)水的預處理包括兩個(gè)方面:一是防止懸浮物、膠體和微生物對膜和管道內部的污染與堵塞,另一方面是要防止難溶鹽的沉淀結垢。本次改造,仍按原設計選用山東招遠膜工程設備廠(chǎng)生產(chǎn)的UF-IB9型內壓式中空纖維超濾膜。
超濾屬于壓力驅動(dòng)型膜分離技術(shù)。在壓差為驅動(dòng)力的作用下,溶液中的溶劑(水)和小溶質(zhì)粒子從高壓的料液側透過(guò)膜到低壓側,一般稱(chēng)為濾出液,而大粒徑組分被膜所阻攔,從而在濾剩液中濃度增大。超濾膜分離過(guò)程中,隨著(zhù)流速到達膜表面的溶質(zhì),由于受到膜的截留而積累,使得膜表面溶質(zhì)濃度逐步高于料液主體濃度。超濾過(guò)程中主要障礙是濃差極化和膜污染,通常情況下超濾滲透量的大小隨著(zhù)溫度和進(jìn)料速度的升高而增加,但隨著(zhù)進(jìn)料濃度的增加而下降。眾所周知,濃差極化是超濾過(guò)程中不可避免的結果,為了控制濃差極化減輕污染,增加超濾通量。本次改造過(guò)程中,保留了原設計中的二臺低壓循環(huán)泵,同時(shí)將原水管網(wǎng)直接與原水泵吸入口連接,提高原水泵的輸出揚程,用以提高超濾器的進(jìn)水流速,增大膜面水流速。用于消除一部分濃差極化層,使被截面的溶質(zhì)及時(shí)被水流帶走,進(jìn)一步降低濃差極化層的厚度,提高超濾器的滲透通量。
另外,本次改造對UF組件的運行方式也加以改進(jìn),在原反沖洗的基礎上,增加了UF膜面自動(dòng)快速沖洗工藝,進(jìn)一步降低了UF膜元件化學(xué)清洗頻率。
三:反滲透除鹽系統的改進(jìn)
1、背壓法均衡系統水通量分布
反滲透是一種壓力梯度為動(dòng)力的膜分離過(guò)程,是自然滲透的逆過(guò)程,給水壓力升高使膜的水通量增大,但壓力升高并不影響鹽透過(guò)量。在鹽透過(guò)量不變的情況下,水通量增大將使產(chǎn)品水中的含鹽量下降。
由于本裝置采用UF組件作為反滲透除鹽裝置的預處理,故UF透過(guò)水SDI值較低,可以在較高的水通量下運行。
在相同的水通量下,系統的純驅動(dòng)壓力將產(chǎn)生很大梯度,即進(jìn)水端純驅動(dòng)壓力很高,而濃水端純驅動(dòng)壓力降至很低。這主要是由于膜元件的摩擦損失造成濃水的滲透高于濃水壓力。因此,前端膜元件將在高水通量和高回收率狀態(tài)下運行,而末端膜元件產(chǎn)出含鹽量較高的少量淡水,在這樣的條件下,前端膜元件的濃差極化嚴重,對產(chǎn)品水的含鹽量造成不良影響,還可能加速膜的污堵速度。
原設計RO膜元件按5×3排列時(shí),第一段的膜元件占全部的62.5%,而產(chǎn)水量卻占全部的85%,即34.0t/h。本次改造時(shí)重新進(jìn)行系統設計,調整全系統參數,將原5×3排列拆分為二套3×1排列并聯(lián)方式運行,同時(shí)對于多段系統可能產(chǎn)生極端的水通量分析,在一段產(chǎn)品水出口和二段產(chǎn)品水出口之間加裝壓力表,手動(dòng)調節閥,以平衡一、二段產(chǎn)品水水量。通過(guò)增加產(chǎn)品水背壓來(lái)調整每段的運行參數,修正多段系統中的這種極端水通量分布。在實(shí)際運行過(guò)程中,所需增加的段間壓力相對較小,只需在第一段產(chǎn)水上加約0.02Mpa的背壓,即可改進(jìn)淡水水通量分布,使其達到規定的75%比25%的產(chǎn)水分布,產(chǎn)品水的水質(zhì)也得以改善,目前為止RO系統脫鹽率為98.6%。
2、調整RO給水PH值,去除游離CO2
由膜元件的特性決定了水中的溶解氣體如CO2透過(guò)率幾乎為100%,HCO3-的透過(guò)率隨著(zhù)PH值的升高而降低。
從碳酸的電離度與水中PH值的關(guān)系中可以看出,水中的重碳酸鹽是不穩定的,它可以HCO3-、CO32-以及CO2+H2CO3三種形式存在。當PH約為8.3時(shí)溶液中幾乎只含有HCO3-。針對上述情況,本次改造在RO膜保安過(guò)濾器前,除添加NaHSO3還原劑和AF200ul阻垢劑外,同時(shí)添加NaOH調整反滲透給水PH值至8.2-8.3間,使反滲透能去除游離CO2最大程度地提高反滲透的脫鹽率,最終提高混床的定收量。同時(shí)取消原設計中的RO產(chǎn)品水水箱,RO產(chǎn)品水直接進(jìn)一級除鹽水箱,并在中間頂部加裝復式液堿呼吸器,以防止大氣中的CO2等氣體對RO產(chǎn)品水的二次污染,減輕混床離子交換的負擔。
3、
增加RO停車(chē)純水沖洗工藝
利用正滲透作用也是一種沖洗方法。當RO系統停車(chē)時(shí),引入混床出口的純水來(lái)置換、沖洗膜面,由于混床出口的純水含鹽量遠低于RO產(chǎn)品水,故能使RO產(chǎn)品水側的產(chǎn)品水在停車(chē)后開(kāi)始透過(guò)膜向低濃度純水側移動(dòng),由于水的移動(dòng)而使侵入膜內細孔吸附在膜表面的污染物變成容易去除的狀態(tài),在流動(dòng)狀態(tài)下可以減少膜面的濃差極化現象,減少膜面的污染。
4、
選用抗污染膜
雖然,給水進(jìn)行預處理的目的是為了減少RO膜面的污染,但由于給水預處理工況紊亂、給水成分改變等原因,特別是用地表水做原水,水中的細菌及微生物,仍然會(huì )導致RO膜面產(chǎn)生污堵現象,從而引起系統產(chǎn)水量下降,壓差增加引起能耗增加,縮短膜元件的使用壽命。
結合本次改造我們選用了美國DOW公司FILMTEC
BW30-365FR抗污染膜,該元件采用了FILMTEC“增加膜片數,縮短膜片長(cháng)”的獨特結構及膜表面光潔度比普通膜元件提高40%的特點(diǎn)。據相關(guān)資料介紹,該膜元件具有:①最優(yōu)的給水通道設計:給水通道中水呈高度穿紊流狀態(tài),減少濃差極化,減少污染物在膜面上的沉積;②寬的給水通道,提高了膜的可清晰性;③膜片有很強的穩定性,是一種本身具備強抗污染性能的膜元件。
自2001年7月25日改造結束投運后的數據來(lái)看(具體數據見(jiàn)附表):
1.抗污染膜的污堵速度小,給水阻力較小,能耗低;
2.減少了化學(xué)清洗的次數,延長(cháng)了膜元件的使用壽命(自投用至今已11個(gè)月RO膜元件尚未進(jìn)行化學(xué)清洗,而換膜前的清洗周期為50天)
3.系統脫鹽率相對穩定(98%)
五:混床恒流速運行,提高定收量
在原設計中,RO產(chǎn)品水經(jīng)Ф1500混床直接送至下游用戶(hù)。由于下游用戶(hù)的用水量是在不斷變化的,故造成混床的運行流速忽高忽低。
在樹(shù)脂層高度一定、進(jìn)水總離子含量一定、混床出水指標一定的情況下,影響離子交換裝置運行的主要因素是運行流速的變化。流速過(guò)低時(shí),樹(shù)脂表面液膜較厚,水流成滯流狀態(tài),水中離子不易交換,使出水水質(zhì)較差;適當提高流速,加快了離子擴散速度,增加了離子交換的可能性,出水水質(zhì)也相應得到了提高。但是,流速過(guò)高,接觸時(shí)間短,交換反應進(jìn)行不完全;同時(shí)工作層厚度增加,這將造成出水水質(zhì)惡化和樹(shù)脂工作交換容量降低。
本次改造,利用原有管架管位,加裝回流管線(xiàn),配循環(huán)自動(dòng)調節閥,回水進(jìn)除鹽水箱,使混床運行流速保持在30-40m/h的范圍。與改造前相比,混床的定收量可由改造前的3600-4000噸提高至8000噸左右。
六:結論
通過(guò)技術(shù)改進(jìn),系統運行效果明顯增強。改造前后情況具體總結如下表:
鐵離子 進(jìn)水鐵離子含量遠高于要求(<0.1ppm),最高達0.60ppm,從而造成膜元件通道堵塞。 在原砂濾器中補加了400mm高度,粒徑為0.5-0.6mm的優(yōu)質(zhì)天然錳砂。 進(jìn)水鐵含量控制在<0.04ppm以下,滿(mǎn)足了膜元件進(jìn)水要求。
超濾器濃差極化及膜污染 存在濃差極化及膜污染現象 將原水管網(wǎng)直接與原水泵吸入口連接,提高原水泵的輸出揚程,用以提高超濾器的進(jìn)水流速,增大膜面水流速。 消除了濃差極化及膜污染現象,提高了超濾器的滲透通量。降低了UF膜元件的化學(xué)清洗頻率。
淡水出水比例不均 原設計RO膜元件按5×3排列時(shí),第一段的膜元件占全部的62.5%,而產(chǎn)水量卻占全部的85%,淡水出水比例不均,造成濃差極化。 將原5×3排列拆分為二套3×1排列并聯(lián)方式運行,在一段產(chǎn)品水出口和二段產(chǎn)品水出口之間加裝壓力表,手動(dòng)調節閥。 淡水水通量分布達到規定的75%比25%的產(chǎn)水分布,產(chǎn)品水的水質(zhì)也得以改善,目前RO系統脫鹽率為98.6%。
反滲透膜清洗周期太短,膜污染嚴重 系統清洗周期為50天 將普通的反滲透膜
BW30-365更換成抗污染的BW30-365FR 目前系統已連續運行12個(gè)月,尚無(wú)需要清洗的跡象。
RO停車(chē)純水沖洗工藝 無(wú) 利用正滲透作用,在RO系統停車(chē)時(shí),引入混床出口的純水來(lái)沖洗膜面 使侵入膜內細孔吸附在膜表面的污染物變成容易去除的狀態(tài),在流動(dòng)狀態(tài)下可以減少膜面的濃差極化現象。減少膜面的污染。
混床流速不穩定 由于下游用戶(hù)的用水量是在不斷變化的,故造成混床的運行流速忽高忽低;齑捕ㄊ樟3600-4000噸。 加裝回流管線(xiàn),配循環(huán)自動(dòng)調節閥,回水進(jìn)除鹽水箱。 使混床運行流速保持在30~40m/h的范圍;齑捕ㄊ樟刻岣咧7000噸。
主要參考文獻:
1、邵剛編著(zhù) 《膜法水處理技術(shù)》 冶金工業(yè)出版社 2000年
2、龔毅忠
《工業(yè)水處理技術(shù)》(四) 中國石化出版社 2000年
3、美國DOW公司 Filmtec Membranes
Technical Manual 1995
4、孫元松 徐福權編 《電廠(chǎng)化學(xué)技術(shù)問(wèn)答》
冶金工業(yè)出版社 1998年
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